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鍋爐典型案例之焊材管理(lǐ)問題引起的(de)焊材錯用
返回列表 時間: 2021-04-09

某電廠4号鍋爐,型号:XX-2953/27.46-YM1,設計參數:蒸汽壓力27.46MPa/, 蒸汽出口溫度為(wèi)605℃,最大連續蒸發量:2953t/h。燃燒方式:反向雙切圓燃燒。

缺陷描述:

對受熱面的(de)合金焊口進行光譜複檢,在抽查頂棚管入口集箱側管排焊口(Φ42.7×6.7/SA213T12)時,共發現8隻焊口(焊口編号為(wèi)DP6-1-146~153)的(de)焊材誤用。該焊口采用全氩弧焊接工藝,按規定應使用TIG-R3O或其它化學(xué)成分和(hé)力學(xué)性能相同的(de)合金焊絲,而實際上使用了碳鋼焊材,詳見表1。

若采用TIG-R3O或其它化學(xué)成分和(hé)力學(xué)性能相同的(de)合金焊絲,焊縫中Cr的(de)标準含量應為(wèi)1%左右,Mo的(de)标準含量應為(wèi)0.5%左右,而實際焊縫中Cr的(de)含量僅為(wèi)0.17%左右,Mo标準含量僅為(wèi)0.1%左右,和(hé)碳鋼成分相同,判斷其實際上使用了碳鋼焊材。

施工單位擴大檢測範圍,對所有頂棚過熱器焊口及該焊工焊接的(de)其它部位焊口進行了100%光譜複查,其他焊接接頭的(de)化學(xué)成分未發現異常,說明隻有監檢組查出的(de)8隻焊口焊材錯用,其他焊口材質無異常。

原因分析:

該8隻焊口的(de)焊材發放及領用記錄經檢查未發現問題,但實際焊接該部位焊口的(de)焊絲錯用了。經調查分析,其原因可(kě)能是其他焊工當天用完剩下的(de)碳鋼焊絲沒有及時送回焊條庫,而存放在工具房,造成各種焊絲混放。第二天該焊工在焊接頂棚管過熱器時發現焊絲不夠未去(qù)焊條庫領取,直接使用了其他焊工存放在工具房的(de)焊絲,造成了焊絲錯用。

改進與建議:

焊接材料錯用反映了施工單位焊材管理(lǐ)上存在的(de)漏洞。焊材的(de)回收制度沒有嚴格執行,焊工未将剩餘焊絲交回焊條庫,而焊材管理(lǐ)人員也未督促焊工上交剩餘的(de)焊絲,造成了焊絲的(de)錯用。焊材的(de)入庫驗收、保管、烘烤、發放、回收管理(lǐ),任何一(yī)個環節出現問題,都可(kě)能影響到焊接質量。建議重點監控焊材的(de)管理(lǐ)流程、質量管理(lǐ)體系的(de)運轉,從而有效防止焊材錯用。

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